《勞動新聞》:貢獻(xiàn)小智慧 節(jié)約大成本——東北工業(yè)集團(tuán)中一精鍛股份有限公司課題改善活動記事 |
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改善作為精益管理的核心內(nèi)容,是企業(yè)節(jié)約成本、消除浪費的有效途徑。東北工業(yè)集團(tuán)中一精鍛股份有限公司自復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來,充分發(fā)揮員工的主觀能動性,針對生產(chǎn)、管理等方面存在的短板積極開展課題改善活動,并取得了可喜的效果,員工小智慧節(jié)約企業(yè)大成本。 據(jù)了解,在2月14日正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始前,該公司就接到了吉利GNP新產(chǎn)品的開發(fā)任務(wù)。其中工裝模具成為首要問題,加工一套新的工裝需要一個月的時間,在疫情防控的特殊時期加工周期可能還會延長。 時間就是效益。為了縮短加工周期,節(jié)約材料成本,該公司成立了由牟東海等7人組成的吉利新產(chǎn)品工裝模具課題改善小組,他們利用主機(jī)廠提供的草圖與老舊產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)比對,最終確定利用老產(chǎn)品廢舊工裝模具,通過切割補焊方式,解決了凸模的材料儲備難題,通過加工樣板比對方式加工退料板和凹模型腔,通過焊接達(dá)到了新產(chǎn)品的加工需求,從而,使得該產(chǎn)品提前6天完成試制,并節(jié)約成本8000元。 汽車平衡軸作為該公司轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)品,人工校直一次成功率低,廢品率較高。隨著主機(jī)廠訂單需求的不斷增加,手工校直方法成為縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期的瓶頸,而采購定制一臺平衡軸校直機(jī)需要25萬元,而且制作周期較長。 經(jīng)過反復(fù)研究,該公司成立了由10人組成的課題改善小組,主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理何濤親自掛帥,擔(dān)任組長。自制平衡軸校直機(jī),說起來容易做起來難。改善組成員牟東海僅用半天時間就完成了自制方案,王偉經(jīng)過起早貪晚,僅用一天時間就設(shè)計出工裝模具圖紙。經(jīng)過改善組成員半個月的加班加點,反復(fù)試驗,終于在4月中旬研制成功并投入生產(chǎn)。自制的平衡軸校直機(jī)全部利用廢舊物料加工完成,投入生產(chǎn)后提高了校直質(zhì)量,為企業(yè)節(jié)省直接成本25萬元。 該公司的鍛造生產(chǎn)線螺旋壓力機(jī)在使用時,現(xiàn)有噴吹系統(tǒng)使用效果差,噴涂面積小,噴涂角度和噴量都不能滿足壓力機(jī)大模具生產(chǎn)的要求,需要人工將脫模劑噴在模具上。由于人工噴涂不均勻,而且型腔內(nèi)溫度高易粘氧化皮,導(dǎo)致模具磨損快,還存在一定的安全隱患。 為此,由牟東海為組長的9人課題改善小組立即著手攻關(guān),經(jīng)過2個月的不懈努力,成功研制出移動式自動噴吹系統(tǒng)。該系統(tǒng)提高脫模劑使用效果,降低模具表面溫度,增強(qiáng)模具使用壽命,提升鍛件質(zhì)量,提高了加工效率,自動噴吹系統(tǒng)改善項目與圍繞壓力機(jī)開展的其他12個改善項目共計為該公司節(jié)約費用28萬多元。 如今,在該公司像這樣為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策、獻(xiàn)智獻(xiàn)力的小事不勝枚舉,目前,員工小改小革在企業(yè)內(nèi)蔚然成風(fēng)。員工們改善項目的成功投產(chǎn)不僅縮短加工周期,節(jié)約成本,更提高了生產(chǎn)效率,給該公司在特殊時期的復(fù)工復(fù)產(chǎn)注入了一針“強(qiáng)心劑”。(記者 雨航 通訊員 方亮) |
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